共創共贏
配方顆粒包裝機的工作流程大致為“包裝材料——經薄膜成型器成型——進行橫封熱合打字打撕口——切斷——進行縱封熱合成型”,這次過程中自動完成計量、制袋、充填、封合、打印批號、切斷及計數等一系列包裝工作。
配方顆粒包裝機生產線不但可以適合于膨化食品、蝦條、花生、爆米花、麥片、瓜子、果凍、白糖、鹽等顆粒狀、短條狀食品的三角形包裝,而且還可用于農藥、飼料包裝、添加劑包裝、洗衣粉包裝、食鹽包裝、味精、種子、大米等顆粒粉狀物料的定量稱重包裝,更可用于食品、醫藥、農藥、化工產品中的圓狀和球狀物料的自動包裝,如糖衣片、素片、朱古力豆、膠囊等方面的小袋包裝。
如果配方顆粒包裝機出現松開包裝袋的情況,一般表現為配方顆粒包裝機在物料稱量完畢后,稱重料斗放一點料到包裝袋內時,就出現了自動松開包裝袋的情況,這種故障在配方顆粒包裝機的生產過程中是不常見的,但其卻具有很強的代表性。該現象表示本次稱周期結束,并且所有的條件都符合自動下料的要求,即電磁閥得過電,且控制氣缸動作過,只是氣缸動作行程不夠。
對于配方顆粒包裝機出現松袋的自我檢查:
1、先是檢查氣源壓力,為0.55MPa,在正常范圍內,檢查電磁閥,撥手動旋鈕,氣路換向正常,氣缸動作且行程夠,料門可以打開,再次自動稱,仍然不能自動下料就松袋。停秤、送電,并且再次啟動包裝機,故障相同。
2、經觀察,發現PLC上控制#4f7打開的輸出指示燈快速閃亮一下,用萬用表測量輸出端,確實有24VDC輸出,但是時間非常短,由此判斷是電磁閥氣路換向不靈敏造成該故障。
3、換新電磁閥后,包裝機恢復正常,但幾天后該故障再次出現,再換電磁閥,兩三天后該故障又出現,確認電磁閥質過關,拆開電磁閥檢查,發現換向軸上有銹粉,造成換向不靈敏,而PLC控制料門打開的時間又非常短,電磁閥在短時間內未能*換向,不能控制料門*打開放料。
配方顆粒包裝機出現這種故障的主要原因:雖然氣源為比較干凈的氮氣,但氮氣通過鋼制管道,會夾帶銹渣,原來的氣體過濾裝置效果不好,致使銹粉進入電磁閥內,再加上程序中設計的料門打開時間較短,造成此種故障。換新氣體過濾裝置后,問題將得到解決。